不良率从3%降至0.1%!自动点焊机成功案例解析
案例背景:青岛高通面临的焊接升级痛点
青岛高通机械有限公司是海尔、海信的核心空调钣金件供应商,随着家电行业智能化升级加速,工厂推进智能工厂建设,原有焊接产线已无法满足新的生产要求。
改造前,青岛高通的冲压到焊接流程需要4名工人配合操作,不仅人工成本居高不下,还因劳动强度大导致人员流失严重;生产过程中,人工操作容易出现少焊、焊反等质量事故,焊接不良率高达3%,频繁造成总装退货,影响客户合作口碑;此外,原有焊接设备不具备数据采集功能,无法对接工厂MES系统,不能满足智能工厂对全流程质量追溯的要求,成为项目推进的瓶颈。
解决方案:定制全自动焊接方案
苏州安嘉自动点焊机适配家电生产需求
在对比多家供应商后,青岛高通最终选择了苏州安嘉自动化设备有限公司的自动点焊机解决方案。苏州安嘉团队针对客户痛点,打造了专用的全自动螺母凸焊工作站:系统由中频逆变直流凸焊机、工业机器人、自动上料台、螺母检测系统组成,机器人可从冲压线直接取料,螺母输送机配合检测仪实现防漏防错,从源头避免少焊、焊反问题;设备搭载熔深实时监控功能,上位机质量管理系统可自动将焊接参数传输至客户MES系统,完全满足智能工厂的数据追溯要求;整套方案采用黑灯工厂设计理念,可实现24小时无人化连续生产。
全自动自动点焊机产线落地实施
项目实施过程中,苏州安嘉团队针对客户现有产线布局进行优化,解决了机器人与冲压线节拍匹配、MES数据接口开发、防错系统准确性验证等核心挑战,累计完成10000+次防错测试验证,确保设备各项指标满足要求,最终顺利通过海尔智能工厂的审核验收。
成果:不良率降至0.1%,年降本150万元
项目上线后,青岛高通的焊接产线实现了质的飞跃,各项核心指标都得到了显著优化:
人力成本大幅降低:减少3个操作岗位,实现无人化生产后,操作人员流失率直接降为0,彻底解决了劳动强度大带来的人员流失问题。
焊接质量显著提升:焊接不良率从原来的3%降至0.1%以下,总装退货率降为零,从根源上减少了返工与报废损失。
生产效率大幅提升:生产效率提升60%,日产量从原来的800件提升至1280件,更好满足了下游客户的订单需求。
满足智能化升级要求:实现全流程焊接参数记录,可直接对接MES系统,顺利通过海尔智能工厂审核,质量管理从被动追溯转变为主动预防。
整体来看,项目帮助青岛高通年度综合成本降低约150万元,投资回收周期符合预期,获得了客户的高度认可。
“苏州安嘉的自动点焊机解决方案完美解决了我们的痛点,不仅帮我们降本提效,还帮我们顺利通过了智能工厂审核,是非常值得信赖的合作伙伴。” ——青岛高通机械项目负责人
案例启示:自动化焊接升级的可复制路径
青岛高通的成功,为家电制造等行业的焊接自动化升级提供了一个可复制的范本:面对人工成本上涨、质量要求提升、智能化转型的多重压力,选择适配自身需求的自动化焊接设备,是实现降本增效、满足下游客户要求的关键一步。
苏州安嘉自动化专注于电阻焊及自动化焊接设备的研发生产,提供标准设备+定制专机+焊接产线+服务的全流程解决方案,可针对不同行业的焊接痛点提供适配方案,帮助企业实现焊接自动化升级。
对于同样面临人工成本高、焊接质量不稳定、无法满足智能化生产要求的企业而言,青岛高通的成功路径提供了具有参考价值的范本。深入了解适配行业需求的自动点焊机解决方案,或许是开启自身转型之旅的第1步。
